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蘇州市創聯凈化設備有限公司
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蘇州市創聯凈化設備有限公司
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半導體器件清洗廢水處理方案
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半導體器件清洗廢水處理方案是蘇州市創聯凈化設備有限公司的主要產品之一,公司專業提供工業純水設備、廢水處理設備及工程、中水回用設備及工程,行業口碑良好,信譽良好,收費合理,本頁面為您介紹技術詳情,歡迎查看。
產品詳情介紹

項目簡介

某半導體器件生產廢水情況如下:含氟清洗廢水、研磨清洗廢水、有機廢水(因產生量較少,濃度高,委托第三方處置單位處置)、酸堿廢水,廢水性質主要為清洗廢水,濃度較低,容易處理。廢水經過系統處理后達到國家污水綜合排放標準級標準和納管排放。


設計技術規范及相關標準

本污水處理項目的設計,施工與安裝嚴格執行國家的專業技術規范與標準,其主要規范與標準如下:

●《污水綜合排放標準》                  GB8978-1996標準
●《鋼結構設計規范》                   GB50017-2017   
●《固定式鋼梯和平臺要求》               GB 4053—2009
●《機械設備安裝工程施工及驗收規范》        GB50231-2009
●《現場設備、工業管道焊接施工及驗收規范》     GB50236-2011
●《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》     GBT50062-2008
●《電氣裝置施工及驗收規范》              GB-50254-96
●《分散型控制系統工程設計規范》           HGT-20573-2012
●《工業與民用供配電系統設計規范》          GB-50052-2009
●《低壓配電裝置及線路設計規范》           GB50054-2011  


項目由來

該廠區主要廢水生產廢水來源于以下:

3.1、含氟清洗廢水及處理單元預估出水情況

處理工藝

項目

水量(t/a)

pH

COD(mg/l)

SS(mg/l)

F-(mg/l)

氯化物(mg/l)

一級反應沉淀池

進水

11520

3-4

50

25

300

30

出水

11520

4-5

40

17.5

60

30

去除效率%

-

/

20

30

80

/

二級反應沉淀池

進水

11520

4-5

40

17.5

60

30

出水

11520

5-6

32

7

12

30

去除效率%

-

/

20

60

80

/

pH調節池

進水

11520

5-6

32

7

12

30

出水

11520

6-9

32

7

12

30

3.2、研磨清洗廢水及處理單元預估出水情況

處理工藝

項目

水量(t/a)

pH

COD(mg/l)

SS(mg/l)

反應沉淀

進水

3840

6-9

100

800

出水

3840

7-10

100

200

去除效率%

-

/

0

75

pH調節池

進水

3840

7-10

100

200

出水

3840

6-9

100

200

有機清洗廢水排放量較少,*為144m3/a,經現場收集后委托有資質單位處理處置。

酸堿廢水及處理單元預估出水情況

處理工藝

項目

水量(t/d)

pH

COD

SS

氨氮

總氮

總磷

硫酸鹽

氯化物

一級反應沉淀

進水

77220

4-7

60

200

15

40

10

800

70

出水

77220

5-8

48

30

15

36

5

400

70

去除效率%

/

/

20

85

/

10

50

50

/

二級中和

進水

77220

5-8

48

30

15

36

5

400

70

出水

77220

6-9

43

30

15

36

5

400

70

去除效率%

/

/

10

/

/

/

/

/

/

pH調節池

進水

77220

6-9

43

30

15

36

5

400

70

出水

77220

6-9

43

30

15

36

5

400

70

經詳細了解,該廢水主要污染物為PH、SS值,廢水性質簡單,水質較穩定,未見明顯復雜成分。經過化學調整PH和混凝沉淀后,可以保證完全達標。



污水處理工程建設規模及處理程度

 4.1處理規模(按照環評意見,每年工作日330天,24小時生產)

序號

廢水名稱

廢水產生量

1

含氟清洗廢水

10T/h

2

研磨清洗廢水

5t/h

4

酸堿廢水

40t/h

5

合計

55t/h

考慮到相關的不確定因素,本方案中設計略放余量,按照300t/d廢水處理能力設計。


4.2處理出水指標

該生產清洗廢水經處理后排放,參考標準為《污水綜合排放標準》GB8978-1996級標準,具體監測因子及水質指標見下表。

污水排放標準  單位:mg/L (pH值除外)

污染物名稱

水質標準限值

標準來源

pH

6~9

《污水綜合排放標準》

GB8978-1996三級標準

BOD5

300

COD

500

SS

400

NH3-H

25

動植物油

10

石油類

20

磷酸鹽(以p計)

5

總氮

/

氨氮

25

氟化物

20

清洗廢水處理工藝

 5.1前處理清洗廢水處理工藝方案的選擇與確定(具體工藝參見工藝流程圖)

 

5.1.1含氟廢水工藝說明

 含氟清洗廢水進入含氟清洗廢水收集池后,經過PH調整、并添加氯化鈣(CaCl2)產生無害的氟化鈣(CaF2)沉淀,經投加混凝劑(PAC)、絮凝劑(PAM)進行混凝沉降,總除氟效率達到96%以上。含氟廢水采用氯化鈣作沉淀劑處理工藝,為成熟可靠工藝。

 

5.1.2研磨廢水處理工藝說明

 研磨清洗廢水進入研磨廢水收集池均質后,通過提升泵提升,調整pH值后加入PAC,PAM充分反應后,進入斜管沉淀池,總除SS效率達到90%,處理后廢水經pH調節槽進入排放系統,產生的污泥進入污泥槽,經污泥脫水形成泥餅,外運。

 

5.1.3酸堿廢水處理工藝說明

 一般酸堿廢水采用酸堿中和法處理,酸堿廢水經管道收集后流入廢水處理站的酸堿廢水收集池;依次進入PH調整池,PH調整池中設計PH在線檢測儀,根據PH情況,添加堿液后,再投加一定量的PAC和PAM絮凝劑后,進入沉淀池,防止SS值超標。

經沉淀后的廢水進入pH調節槽,經檢測合格后(pH值達到6~9范圍內)排入公司生產廢水排水管道。       

詳情請咨詢蘇州市創聯凈化設備有限公司,專業提供工業純水設備、廢水處理設備、中水回用設備。產品涉及半導體微電子行業、汽車零部件表面處理、制藥醫療器械、食品、精洗化工行業。


半導體器件清洗廢水處理方案
半導體器件清洗廢水處理方案

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半導體器件清洗廢水處理方案是蘇州市創聯凈化設備有限公司的主要產品之一,公司專業提供工業純水設備、廢水處理設備及工程、中水回用設備及工程,行業口碑良好,信譽良好,收費合理,本頁面為您介紹技術詳情,歡迎查看。
產品詳情介紹

項目簡介

某半導體器件生產廢水情況如下:含氟清洗廢水、研磨清洗廢水、有機廢水(因產生量較少,濃度高,委托第三方處置單位處置)、酸堿廢水,廢水性質主要為清洗廢水,濃度較低,容易處理。廢水經過系統處理后達到國家污水綜合排放標準級標準和納管排放。


設計技術規范及相關標準

本污水處理項目的設計,施工與安裝嚴格執行國家的專業技術規范與標準,其主要規范與標準如下:

●《污水綜合排放標準》                  GB8978-1996標準
●《鋼結構設計規范》                   GB50017-2017   
●《固定式鋼梯和平臺要求》               GB 4053—2009
●《機械設備安裝工程施工及驗收規范》        GB50231-2009
●《現場設備、工業管道焊接施工及驗收規范》     GB50236-2011
●《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》     GBT50062-2008
●《電氣裝置施工及驗收規范》              GB-50254-96
●《分散型控制系統工程設計規范》           HGT-20573-2012
●《工業與民用供配電系統設計規范》          GB-50052-2009
●《低壓配電裝置及線路設計規范》           GB50054-2011  


項目由來

該廠區主要廢水生產廢水來源于以下:

3.1、含氟清洗廢水及處理單元預估出水情況

處理工藝

項目

水量(t/a)

pH

COD(mg/l)

SS(mg/l)

F-(mg/l)

氯化物(mg/l)

一級反應沉淀池

進水

11520

3-4

50

25

300

30

出水

11520

4-5

40

17.5

60

30

去除效率%

-

/

20

30

80

/

二級反應沉淀池

進水

11520

4-5

40

17.5

60

30

出水

11520

5-6

32

7

12

30

去除效率%

-

/

20

60

80

/

pH調節池

進水

11520

5-6

32

7

12

30

出水

11520

6-9

32

7

12

30

3.2、研磨清洗廢水及處理單元預估出水情況

處理工藝

項目

水量(t/a)

pH

COD(mg/l)

SS(mg/l)

反應沉淀

進水

3840

6-9

100

800

出水

3840

7-10

100

200

去除效率%

-

/

0

75

pH調節池

進水

3840

7-10

100

200

出水

3840

6-9

100

200

有機清洗廢水排放量較少,*為144m3/a,經現場收集后委托有資質單位處理處置。

酸堿廢水及處理單元預估出水情況

處理工藝

項目

水量(t/d)

pH

COD

SS

氨氮

總氮

總磷

硫酸鹽

氯化物

一級反應沉淀

進水

77220

4-7

60

200

15

40

10

800

70

出水

77220

5-8

48

30

15

36

5

400

70

去除效率%

/

/

20

85

/

10

50

50

/

二級中和

進水

77220

5-8

48

30

15

36

5

400

70

出水

77220

6-9

43

30

15

36

5

400

70

去除效率%

/

/

10

/

/

/

/

/

/

pH調節池

進水

77220

6-9

43

30

15

36

5

400

70

出水

77220

6-9

43

30

15

36

5

400

70

經詳細了解,該廢水主要污染物為PH、SS值,廢水性質簡單,水質較穩定,未見明顯復雜成分。經過化學調整PH和混凝沉淀后,可以保證完全達標。



污水處理工程建設規模及處理程度

 4.1處理規模(按照環評意見,每年工作日330天,24小時生產)

序號

廢水名稱

廢水產生量

1

含氟清洗廢水

10T/h

2

研磨清洗廢水

5t/h

4

酸堿廢水

40t/h

5

合計

55t/h

考慮到相關的不確定因素,本方案中設計略放余量,按照300t/d廢水處理能力設計。


4.2處理出水指標

該生產清洗廢水經處理后排放,參考標準為《污水綜合排放標準》GB8978-1996級標準,具體監測因子及水質指標見下表。

污水排放標準  單位:mg/L (pH值除外)

污染物名稱

水質標準限值

標準來源

pH

6~9

《污水綜合排放標準》

GB8978-1996三級標準

BOD5

300

COD

500

SS

400

NH3-H

25

動植物油

10

石油類

20

磷酸鹽(以p計)

5

總氮

/

氨氮

25

氟化物

20

清洗廢水處理工藝

 5.1前處理清洗廢水處理工藝方案的選擇與確定(具體工藝參見工藝流程圖)

 

5.1.1含氟廢水工藝說明

 含氟清洗廢水進入含氟清洗廢水收集池后,經過PH調整、并添加氯化鈣(CaCl2)產生無害的氟化鈣(CaF2)沉淀,經投加混凝劑(PAC)、絮凝劑(PAM)進行混凝沉降,總除氟效率達到96%以上。含氟廢水采用氯化鈣作沉淀劑處理工藝,為成熟可靠工藝。

 

5.1.2研磨廢水處理工藝說明

 研磨清洗廢水進入研磨廢水收集池均質后,通過提升泵提升,調整pH值后加入PAC,PAM充分反應后,進入斜管沉淀池,總除SS效率達到90%,處理后廢水經pH調節槽進入排放系統,產生的污泥進入污泥槽,經污泥脫水形成泥餅,外運。

 

5.1.3酸堿廢水處理工藝說明

 一般酸堿廢水采用酸堿中和法處理,酸堿廢水經管道收集后流入廢水處理站的酸堿廢水收集池;依次進入PH調整池,PH調整池中設計PH在線檢測儀,根據PH情況,添加堿液后,再投加一定量的PAC和PAM絮凝劑后,進入沉淀池,防止SS值超標。

經沉淀后的廢水進入pH調節槽,經檢測合格后(pH值達到6~9范圍內)排入公司生產廢水排水管道。       

詳情請咨詢蘇州市創聯凈化設備有限公司,專業提供工業純水設備、廢水處理設備、中水回用設備。產品涉及半導體微電子行業、汽車零部件表面處理、制藥醫療器械、食品、精洗化工行業。


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